年度大修期間,六國化工公司磷銨車間實施121系統(tǒng)“B線破碎機更換、C01返料皮帶廢除及相關(guān)管線重排”技改。目前,121系統(tǒng)裝置區(qū)三樓B線粉塵大幅減少,經(jīng)濟效益、環(huán)境效益顯著。在車間全員交口稱贊、強烈建議下,車間將在12月份對121系統(tǒng)A線實施類似改造。
此前,121系統(tǒng)裝置區(qū)三樓主要設(shè)備有C01返料皮帶、振網(wǎng)篩各下料管及各收塵管線,現(xiàn)場粉塵彌漫、地面粉塵堆積,增加了崗位作業(yè)人員巡檢、操作及檢修清理難度,同時給員工健康造成不利影響。車間每半個月就要安排外協(xié)人員對現(xiàn)場進(jìn)行清理,又增加了車間勞務(wù)成本。
該公司領(lǐng)導(dǎo)、車間技術(shù)人員、班組作業(yè)人員沒有放棄過對這個難題的探索。通過向同行取經(jīng)、集體論證,此次大修前期,公司生產(chǎn)部、磷銨車間拿出技改方案:將B線破碎機更換的同時,廢除C01返料皮帶及二次篩,將破碎機、振網(wǎng)篩下料口及各相關(guān)收塵管線直接聯(lián)于造粒窯頭。如此一來,各收塵管線內(nèi)粉塵不再經(jīng)過三樓而直接進(jìn)入窯內(nèi)返料,且不會對現(xiàn)場作業(yè)環(huán)境造成影響,大幅降低了作業(yè)人員的勞動強度。與此同時,減少了物料的損失,降低了設(shè)備、動力消耗造成的生產(chǎn)成本,提高了裝置的運行效率。此外,新更換的破碎機相比老破碎機破碎效率有很大改觀,系統(tǒng)潛能得到進(jìn)一步發(fā)揮,生產(chǎn)負(fù)荷顯著提高,121系統(tǒng)57%磷酸二銨日產(chǎn)量從不足500噸增加到現(xiàn)在的日產(chǎn)近560噸。
這是車間又一項改善作業(yè)環(huán)境且經(jīng)濟效益、環(huán)境效益顯著的清潔生產(chǎn)技改項目。據(jù)該車間負(fù)責(zé)人介紹,目前車間已著手A線改造前期準(zhǔn)備工作,計劃于十二月份全面實施。